当前位置: 百年建筑网> 百年频道>资讯>行业资讯> 富氧燃烧技术在天然气玻璃熔窑上的应用

富氧燃烧技术在天然气玻璃熔窑上的应用

分享到:
评论
摘要:

前言 随着全球能源危机的加剧,燃料价格的不断上涨,玻璃生产的成本越来越高。因而,玻璃熔窑的节能降耗研究是一个具有重大战略意义的课题。燃料成本占玻璃生产成本30%~40%左右,严重...

  1. 前言

随着全球能源危机的加剧,燃料价格的不断上涨,玻璃生产的成本越来越高。因而,玻璃熔窑的节能降耗研究是一个具有重大战略意义的课题。燃料成本占玻璃生产成本30%40%左右,严重影响着行业的经济效益。因此,玻璃行业对节能技术的需求非常迫切。

富氧燃烧是指助燃用的氧化剂中的氧浓度高于空气中的氧浓度(其极限是纯氧)。可将空气的含氧浓度从20.9%浓缩到26%-30%,这种浓氧空气对各种窑炉的助燃是非常适中和安全的。富氧燃烧能使火焰黑度增加,燃烧速度加快,火焰温度升高,提高了火焰向配合料或玻璃液的辐射传热和对流传热,燃烧效率高。同时可以减少烟气量,使烟气热损失减小达到很好的节能效果。

富氧燃烧对所有燃料(包括气体、液体和固体)在绝大多数工业窑炉均适用,它既能提高劣质燃料的应用范围,又能充分发挥优质燃料的性能。实验表明用26.7%的浓氧空气燃烧褐煤或用21.8%的浓氧空气燃烧无烟煤所得到的理论燃烧温度等同于普通空气燃烧重油所得到的理论燃烧值。也有科研院所对天然气富氧燃烧技术进行了理论研究,并用实验设备进行了初步的验证,得出了初步的结论。

目前已有玻璃生产厂家在煤气锅炉上进行了富氧燃烧技术的尝试,取得了较好的应用效果,但在天然气熔窑上还没有应用的先例。

  1. 研究内容和方案
    1. 研究内容

研究表明,由火焰温度与氧浓度的关系可知:A)火焰温度随富氧空气氧浓度的提高而增高;B)随氧浓度的继续提高,火焰温度的增加幅度逐渐下降。为有效利用富氧空气,氧浓度不宜选得过高,一般按空气过剩系数m=1~1.5组织火焰时,富氧空气浓度取23~27%为宜,其中空气含氧量从21%增加到23%时,效果最明显;C)空气过剩系数不宜过大,否则,同样浓度的富氧空气助燃,火馅温度较低。通常在组织燃烧时,控制在1.05~1.1,以达到既能获得较高火焰温度又能燃烧完全的效果。所以本次研究内容主要包括以下几个方面:

  • 研究玻璃窑炉以天然气为燃料富氧燃烧最合理的氧气供给比例

对比不同供给比例下窑炉内的燃烧状态,相同炉温,不同的氧气比例条件下,窑炉的燃料消耗情况。分为氧气比例为23%、25%的情况进行计算。考察火焰分布情况,找出最佳的氧气比例供给。

  • 研究玻璃窑炉以天然气为燃料应用富氧燃烧时的最佳空气过剩系数

对比不同空气过剩系数下的窑炉内燃烧情况,富氧条件下不同空气过剩空气系数对窑炉内燃烧的影响。过剩系数分别设为1.0、1.1,1.2得出最佳方案。

  • 研究玻璃窑炉以天然气为燃料应用富氧燃烧时的污染物排放情况

对比富氧燃烧和传统燃烧方式下的烟气组分,不同氧气比例与过量空气系数时氮氧化物的排放情况。得出富氧燃烧时氮氧化物排放量的减少情况

    1. 研究方案

选择一条200t/d的小型浮法玻璃熔窑进行调试试验,所用燃料为天然气,氧气来源为生产氮气的副产品,最大氧气产量为500m3/h,氧气由管道从氮氢站送往窑头,直接通入助燃风主管道,并安装流量计对氧气量进行计量

选用德国testo 340烟气分析仪对调试过程中的废气成分变化进行测量和监控,作为控制助燃风通入量的参考依据

整个调试过程中,维持熔化温度制度总体不发生大的变化,在保证玻璃熔化质量的前提下,权衡氮氧化物的排放与温度变化,氧浓度变化,空气量变化之间的关系,找到尽量减少氮氧化物排放的燃烧工况,通过提高燃烧效能,达到节能的目的。

  1. 不同氧气浓度的燃烧状态调试
    1. 助燃风氧气浓度23
      1. 碹顶温度

       如表1所示为不同氧气过剩系数时的熔窑碹顶中心线沿窑炉纵向各点温度变化情况:

 

表1  熔窑碹顶温度度变化情况

氧气浓度

过剩系数

1#小炉

2#小炉

3#小炉

4#小炉

澄清

冷却部1#

冷却部2#

20.9

1.2

1434

1472

1461

1445

1373

1071

1036

22.5

1.1

1432

1472

1460

1444

1374

1071

1037

22.5

1.2

1430

1473

1460

1445

1374

1071

1038

22.5

1.3

1429

1472

1460

1443

1374

1071

1038

 

      1. 池底温度

2所示为不同氧气过剩系数时的熔窑池底中心线沿窑炉纵向各点温度变化情况:

 

2  熔窑池底温度变化情况

氧气浓度

过剩系数

1#小炉

2#小炉

3#小炉

4#小炉

澄清

冷却部1#

冷却部2#

20.9

1.2

1081

1084

1130

1167

1105

1013

1052

22.5

1.1

1432

1472

1460

1444

1374

1071

1037

22.5

1.2

1430

1473

1460

1445

1374

1071

1038

22.5

1.3

1429

1472

1460

1443

1374

1071

1038

      1. 小炉垛温度

如表3所示为不同氧气过剩系数时各小炉垛火根侧和火稍侧温度变化情况:

 

氧气浓度

过剩系数

1#小炉

火根侧

2#小炉

火根侧

3#小炉

火根侧

4#小炉

火根侧

1#小炉

火稍测

2#小炉

火稍

3#小炉

火稍侧

4#小炉

火稍侧

20.9

1.2

1465

1534

1534

1521

1450

1508

1511

1502

22.5

1.1

1461

1532

1531

1518

1446

1500

1507

1502

22.5

1.2

1460

1530

1528

1520

1445

1505

1509

1504

22.5

1.3

1459

1530

1530

1526

1450

1503

1508

1505

3  小炉垛温度变化情况

 

      1. 气成分

如表4所示为不同氧气过剩系数时烟气成分变化情况:

 

氧气浓度

过剩系数

氧气含量(%)

CO含量(PPM)

CO2含量(%)

NO含量(PPM)

NOx含量(PPM)

20.9

1.2

2.0

13

10

991

1041

22.5

1.1

1.01

130

10.82

1258

1321

22.5

1.2

1.3

128

11.32

1326

1432

22.5

1.3

1.9

15

12.58

1438

1510

4  烟气成分变化情况

 

      1. 天然气用量

如表5所示为不同氧气过剩系数时天然气用量变化情况:

 

5 天然气用量变化情况

氧气浓度

过剩系数

1#小炉

m3/h

2#小炉

m3/h

3#小炉

m3/h

4#小炉

m3/h

总计

m3/h

20.9

1.2

369

310

395

264

1339

22.5

1.1

365

290

430

253

1338

22.5

1.2

360

318

443

275

1396

22.5

1.3

364

328

429

273

1394

 

从调整情况看,在熔窑温度基本不变的情况下,天然气用量基本没有变化,没有节能的效果。烟气中的氮化物浓度也有所提高,而且氧气过剩系数越大,氮化物的含量越高

    1. 助燃风氧气浓度25%的燃烧状态调试
      1. 碹顶温度

如表6所示为不同氧气过剩系数时的熔窑碹顶中心线沿窑炉纵向各点温度变化情况:

表6 熔窑碹顶温度变化情况

氧气浓度

过剩系数

1#小炉

2#小炉

3#小炉

4#小炉

澄清

冷却部1#

冷却部2#

20.9

1.2

1434

1472

1461

1445

1373

1071

1036

25

1.1

1432

1472

1460

1450

1373

1072

1040

25

1.2

1433

1471

1460

1448

1373

1071

1039

25

1.3

1431

1472

1460

1447

1372

1071

1039

 

 

      1. 池底温度

7所示为不同氧气过剩系数时的熔窑池底中心线沿窑炉纵向各点温度变化情况:

 

氧气浓度

过剩系数

1#小炉

2#小炉

3#小炉

4#小炉

澄清

冷却部1#

冷却部2#

20.9

1.2

1081

1084

1130

1167

1105

1013

1052

25

1.1

1081

1087

1133

1170

1017

1053

1031

25

1.2

1080

1087

1131

1169

1017

1054

1032

25

1.3

1086

1092

1136

1169

1018

1054

1032

7  熔窑池底温度变化情况

 

 

      1. 小炉垛温度

如表8所示为不同氧气过剩系数时各小炉垛火根侧和火稍侧温度变化情况:

 

8  小炉垛温度变化情况

氧气浓度

过剩系数

1#小炉

火根侧

2#小炉

火根侧

3#小炉

火根侧

4#小炉

火根侧

1#小炉

火稍测

2#小炉

火稍

3#小炉

火稍侧

4#小炉

火稍侧

20.9

1.2

1465

1534

1534

1521

1450

1508

1511

1502

25

1.1

1461

1529

1534

1518

1441

1504

1510

1504

25

1.2

1460

1525

1532

1516

1442

1503

1510

1505

25

1.3

1462

1526

1536

1519

1445

1505

1508

1504

 

      1. 废气成分

如表9所示为不同氧气过剩系数时烟气成分变化情况:

 

9  烟气成分变化情况

氧气浓度

过剩系数

氧气含量(%)

CO含量(PPM)

CO2含量(%)

NO含量(PPM)

NOx含量(PPM)

20.9

1.2

2.0

13

10

991

1041

25

1.1

1.01

80

11.32

1225

1286

25

1.2

1.05

50

11.3

1257

1320

25

1.3

1.69

0

10.94

1270

1334

      1. 天然气用量

如表10所示为不同氧气过剩系数时天然气用量变化情况:

 

10 天然气用量变化情况

氧气浓度

过剩系数

1#小炉

m3/h

2#小炉

m3/h

3#小炉

m3/h

4#小炉

m3/h

总计

m3/h

20.9

1.2

369

310

395

264

1339

25

1.1

365

286

360

259

1280

25

1.2

374

285

375

252

1300

25

1.3

378

288

385

257

1319

  1. 调试结果分析:

如以上数据所示氧气浓度25%时,氧气过剩系数1.1时天然气的用量最低,节能效果最好,节约天然气用量在10%左右,而且氮氧化物的浓度最低。

氧气浓度25%时,氧气过剩系数1.0时工况参数进行分析可以看出:

      1. 温度场总体稳定
  • 如表6和表7所示碹顶温度和初始状态相比基本没有变化,而池底温度在略有提高,说明在使用富氧燃烧后,火焰热量更多的被玻璃液所吸收。
  • 12所示,小炉垛温度和初始状态相比1#和2#小炉垛温度略有下降,但火根__火稍的温差控制较为一致,说明沿小炉中心线方向的温度分布没有发生变化。
  • 同时碹顶温度和小炉垛温度初始状态相比基本没有变化,也说明沿熔窑纵向的温度分布也没有发生改变。

 

 

1 初始状态小炉垛火根/火稍温差对比

 

 

 

2  氧气浓度25%(氧气过剩系数1.1)小炉垛火根/火稍温差对比

      1. 蓄热室温度有所降低
  • 如图3和图4所示,蓄热室上部火根和火稍温度均有下降。1#小炉降幅最大在60℃左右,3#和4#小炉降幅在40℃左右,4#小炉降幅最小在15℃左右。蓄热室上部火根火稍温差控制较为的理想,基本没有变化。

 

3 初始状态蓄热室上部格子体火根/火稍温差对比

 

 

4 氧气浓度25%(氧气过剩系数1.1)蓄热室上部格子体火根/火稍温差对比

 

  • 蓄热室底部烟道温度有较大的变化。火根温度除1#小炉外,均有所上升,火稍温度除4#小炉外,均有所下降。1#小炉的变化最大,火根温度下降了40℃左右,火稍的温度下降了150℃左右。4#小炉的变化正相反,火根和火稍温度均有较大升高。
      1. 火焰燃烧情况良好
  • 从各小炉废气成分检测情况看,CO含量几乎检测不到,说明燃烧较为充分。O2含量和CO含量比调整前有所降低,火焰的氧化还原性变化不大
  • 从小炉垛温度的变化情况看沿小炉轴线方向温度的均匀性有转好的迹象也说明火焰的燃烧情况良好
      1. NO含量的控制较为理想

据有关研究资料显示,NOx的排放量随氧气浓度的升高而略有升高,这是因为当氧气浓度升高时,燃烧的温度会有所升高,从而热力型氮氧化物的生成量会增多。过量氧气系数增加时,NOx的增长会呈倍数的增加,这主要是因为当过量氧气系数增加时,既提高了燃烧温度又提高了氮气的通入量,这样使得热力型氮氧化物和快速型氮氧化物都有大幅的升高,从而使NOx成倍增加。

NO含量的提高对环保不利,在本次富氧燃烧调试过程中,由于氧含量的提高出现了短时间的NO含量增高通过调整助燃空气量降低过量氧气系数,NO含量基本得到控制比初始状态略有增加具体如表9所示

      1. 玻璃氧化还原性控制

从小炉废气成分分析情况看,火焰的氧化还性变化不大,从玻璃中S03溶解度看,氧化性稍有增强,表11是玻璃中S03溶解度的化验结果。采用富氧燃烧技术,由于玻璃的氧化还原性会发生一定程度的变化,可能会造成微气泡的增多,所以在调试过程中,对气泡数量的变化也进行了跟踪统计。从统计数量看气泡数量的变化在正常的范围内,没有异常增多或减少的情况。

 

                         表11  玻璃S03溶解度

 

6月2日

6月4日

6月20日

6月26日

6月28日

S03溶解度

0.284

0.293

0.306

0.300

0.305

 

通过以上数据的分析可以看出:

  • 氧气浓度23%时,没有明显的节能效果。氧气浓度25%时,能节约10%的天然气用量,所用氧气是氮气的副产品,没有额外的成本投入,具有一定的经济效益
  • 氧气过剩系数为1.1时燃烧工况最为理想,氮化物可以有效控制,而且对节约天然气用量有力,能减少助燃风用量,从而减少加热助燃风的能量消耗
  • 碹顶温度稳定,蓄热室温度降低,对减轻熔窑烧损是有利的
  • 火根与火稍的温度差略有减小,窑炉横向温度分布得以保持,没有出现局部的高温,对玻璃的熔化和窑炉的烧损都是有利的。
  1. 结论:

通过在生产线上的实际应用可以看出,在天然气玻璃熔窑上采用富氧燃烧技术是可行的,能够达到较好的节能环保效果,可以在玻璃熔窑上进行推广,但大型熔窑,制氮所产生的氧气量是不够的,需要有其它的氧气制造或供应方式,增加新的成本投入

 


资讯编辑:常倩丽 13916196852
资讯监督:宋丹丹 021-26093901

相关阅读

为你推荐