近日,中国电建集团贵州工程有限公司研发的《提高光伏电站支架预埋螺栓安装合格率》QC成果在英海乌能100兆瓦光伏领跑者计划项目实践运作中获得成功,将光伏电站支架预埋螺栓安装合格率提高到96%,具有安全可靠、操作性强、提质增效等优点,对同类型光伏支架预埋螺栓安装质量提升具有积极的借鉴作用。
乌海市英能100兆瓦光伏电站项目属于国家领跑者计划项目,位于乌海市海南区公乌素镇南侧1.5千米处,新增地块35兆瓦处于原光伏区南侧渣土堆下,地貌类型为砂丘,基础上部为固定式钢结构支架,下部采用钻孔灌注桩基础,每分区安装支架344个,安装组件7568块,预埋螺栓精准与否,直接影响立柱、上部斜梁、檩条的安装,使支架上诸多组件不能保持在同意平面上,最终导致组件隐裂以及外观效果差等。为了保证精品工程、项目创优,实现业主期望,贵州工程公司QC小组以《提高光伏电站支架预埋螺栓安装合格率》为课题QC展开活动。
QC小组结合项目支架螺栓预埋数量多、分布范围广、精度要求高等实际,对已经安装的预埋螺栓进行了现场调查,在3号、5号、12号方阵中随机抽查1200个预埋螺栓安装情况进行调查,确定本次QC活动目标为:将光伏电站支架预埋螺栓安装合格率提高到95%。
QC小组对影响预埋螺栓质量的“培训少,未监管到位”、“预埋螺栓不合格”、“未注意雨天对施工造成的影响”、“仪器未检测”、“螺栓放置方法不准确”等5个末端因素进行分析,确定了“螺栓放置方法不准确”主要因素。
针对“螺栓放置方法不准确”的要因,采取预埋螺栓的放置和校准必须在混凝土初凝前,依据设计图纸上的尺寸、孔径制作专用模具,对预埋螺栓进行定位和放置。在单元阵列的一端开始两两效验直到效验到阵列的另一端结束,这样就能保证单元阵列的预埋件的中心在一条直线上,从而使预埋螺栓的轴线偏差和间距偏差都明显优化和提升。在螺栓固定时,砼浇筑前、砼凝固前各进行一次校正工作,逐一对轴线、孔间距进行复查,不合格的及时校准,直至完全符合安装要求。通过制定合理的施工工序,预埋螺栓的安装偏差有着明显的优化,预埋螺栓安装质量得到了有效控制。
QC小组通过施工质量控制措施的落实,对已施工的预埋螺栓的安装进行了测量,螺栓安装质量符合要求,螺栓实测合格点率达到96%,优于活动目标值,有效避免了因质量问题返工从而造成的成本和工期损失,降低了工程成本,提高了施工质量、确保了施工工期,降本提质增效明显,对同类型光伏支架预埋螺栓安装质量提升具有积极的借鉴作用。
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